纺织学报 ›› 2016, Vol. 37 ›› Issue (01): 142-146.

• 机械与器材 • 上一篇    下一篇

喷气织机单圆孔辅助喷嘴结构优化

  

  • 收稿日期:2014-12-23 修回日期:2015-08-08 出版日期:2016-01-15 发布日期:2016-01-14

Structure optimization of single cicular hole auxiliary nozzle in air-jet loom

  • Received:2014-12-23 Revised:2015-08-08 Online:2016-01-15 Published:2016-01-14

摘要:

为进一步降低喷气织机能耗,设计了3种不同孔径的辅助喷嘴,运用流体动力学分析模块(FLUENT)对辅助喷嘴引纬流场进行仿真模拟,得到不同孔径下辅助喷嘴出口射流中心线的速度分布曲线。采用自主设计的实验平台以实验方法获取射流中心线的速度分布,并与模拟的速度结果比较。对比结果证明了仿真模拟分析辅喷流场的准确性,可为优化辅助喷嘴结构参数,降低织机能耗提供理论参考。通过实验结果显示:供气压力为0.3MPa时,直径d为1.1 mm辅助喷嘴能耗比直径d为1.5 mm辅助喷嘴降低了约25%。

关键词: 辅助喷嘴, 喷孔直径, 仿真模拟, 能耗

Abstract:

In order to reduce the energy consumption of the air jet loom,three different pore sizes of auxiliary nozzle were designed. Fluid dynamics analysis module (FLUENT) was used to simulate the weft insertion flow filed of auxiliary nozzle. The velocity distri- bution curve on the central line of different pore sizes of auxiliary nozzle were obtained. A desinged experimental platfrom was used to testify the theory values. It found that flow field simulation analysis is in accordance with experimental value. The theory can be used to improve the structure and reduce energy consumption of the auxiliary nozzle. The experimental results showed that when the supply gas pressure was 0.3 MPa, the pore size of nozzle was1.1mm, and the energy consumption was reduced by about 25 % compared with the pore size of 1.5mm.

Key words: auxiliary nozzle, pore size, simulation, energy consumption

[1] 胥光申 孔双祥 刘洋 罗时杰. 基于Fluent的喷气织机辅助喷嘴综合性能[J]. 纺织学报, 2018, 39(08): 124-129.
[2] 孙影慧 杜劲松. 服装单件流水线的Flexsim仿真[J]. 纺织学报, 2018, 39(06): 155-161.
[3] 张敏 王鸿博 高卫东 陈巧兰. 喷气织机辅助喷嘴流场特性与耗气量分析[J]. 纺织学报, 2016, 37(12): 123-128.
[4] 张亮 冯志华 张晓飞 刘帅. 喷气织机辅助喷嘴与异形筘结构参数对流场的影响[J]. 纺织学报, 2016, 37(09): 129-133.
[5] 张亮 冯志华 刘帅 陈亮 张晓飞. 喷气织机辅助喷嘴喷孔结构优化设计[J]. 纺织学报, 2016, 37(06): 112-117.
[6] 谭保辉, 冯志华, 刘丁丁, 唐银萍. 基于CFD的喷气织机辅助喷嘴流场分析[J]. 纺织学报, 2012, 33(7): 123-128.
[7] 吴重敏;陈革;沈军;罗军. 基于FLUENT的辅喷嘴气流流场数值模拟[J]. 纺织学报, 2010, 31(8): 122-124.
[8] 祝章琛;黄福荣;周纪勇;薛文良;陈革. 喷气织机引纬筘槽内气流状态的测试分析[J]. 纺织学报, 2010, 31(6): 120-124.
[9] 徐浩贻. 喷气织机能耗及降低辅助喷嘴气耗的探讨[J]. 纺织学报, 2010, 31(5): 126-130.
[10] 刘磊;陈雪善;田伟;马雷雷;王晓林;祝成炎. 供气压力对辅助喷嘴气流中心线的影响[J]. 纺织学报, 2010, 31(5): 122-125.
[11] 陈雪善;祝成炎. 辅肋喷嘴间距变化对纬纱飞行状况的影响[J]. 纺织学报, 2010, 31(4): 121-123.
[12] 赵晋宇;张瑞云;李汝勤. 纺织品虚拟设计方法[J]. 纺织学报, 2004, 25(04): 117-119.
[13] 赵欣;高淑珍. 涤棉织物分散/活性碱性一浴一步法染色工艺探讨[J]. 纺织学报, 2003, 24(02): 148-150.
[14] 王伟宾. 喷气织机辅助喷嘴对流场速度分布的影响[J]. 纺织学报, 2001, 22(03): 27-29.
[15] 徐浩贻. 降低喷气织机气耗的研讨[J]. 纺织学报, 2000, 21(03): 30-33.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 姜怀;缪元吉. 卷绕面上纱圈稳定性的讨论[J]. 纺织学报, 1984, 5(08): 21 -25 .
[2] 李重;. 双圆弧在服装纸样设计中的应用[J]. 纺织学报, 2005, 26(5): 101 -102 .
[3] 钟安华;刘培月. 浅谈中国服装企业的信息化与集团化管理[J]. 纺织学报, 2004, 25(04): 130 -131 .
[4] 邹专勇;俞建勇;薛文良;程隆棣. 解析法评价旋转气流对喷气涡流纱的加捻强度[J]. 纺织学报, 2008, 29(5): 19 -21 .
[5] 张淑洁;王瑞;张丽;王欢. 管状纺织复合材料生产工艺及性能探讨[J]. 纺织学报, 2006, 27(9): 36 -39 .
[6] 蒋培清;严灏景. 空气层对织物动态热湿传递性能的影响[J]. 纺织学报, 2005, 26(1): 10 -12 .
[7] 王德骥;孙玉英;刘奕庄;罗和柏. 对苎麻脱胶质量检验指标——残胶率及半纤维素的分析研究[J]. 纺织学报, 1984, 5(09): 19 -23 .
[8] 徐志超. 金属涂镀技术的应用[J]. 纺织学报, 1986, 7(05): 51 .
[9] 周永元. 浆纱合理质量指标的探索[J]. 纺织学报, 1990, 11(04): 14 -17 .
[10] 吴会峰;郭颖;张菁;俞建勇. 大豆蛋白纤维常压等离子体表面改性研究[J]. 纺织学报, 2004, 25(05): 15 -16 .